大慶石化煉油廠:對標(biāo)獲得新突破
“通過選取國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)做標(biāo)桿,二重催能耗、汽油加氫加工損失率等指標(biāo)完成計劃,航煤產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。”大慶石化煉油廠調(diào)度會上,計劃科通報了9月份生產(chǎn)情況。
年初以來,煉油廠按照“對標(biāo)基礎(chǔ)設(shè)計、對標(biāo)歷史最佳、對標(biāo)同類先進(jìn)”原則,在生產(chǎn)運行、達(dá)標(biāo)管理等方面知差距補(bǔ)短板,提升管理水平,開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面。
“同樣加工一噸大慶原油,企業(yè)間邊際效益相差千元,所以必須加強(qiáng)成本管控,用效益測算指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營。”在年初對標(biāo)分析研討會上,調(diào)度長宋樹林明確工作方向。
對標(biāo)的鏡子越清晰,提升整體創(chuàng)效能力的手段就越有效。煉油廠以行業(yè)先進(jìn)裝置為目標(biāo)制定課程表,針對24套裝置111項指標(biāo),整理出156項具體措施,橫向?qū)?biāo)行業(yè)先進(jìn),縱向?qū)?biāo)歷史同期,對查找出的管理短板逐一分析。
通過整改落實,今年前9個月,95號汽油、航煤、石蠟等5種產(chǎn)品產(chǎn)量創(chuàng)歷史同期最高水平。
在市場利潤減少、裝置負(fù)荷較低的情況下,煉油廠緊抓裝置平穩(wěn)運行,深挖生產(chǎn)潛能,利用流程模擬軟件,降低輕、重柴油汽提塔內(nèi)蒸汽,1兆帕蒸汽消耗從4.2噸/小時降至2.9噸/小時,年可節(jié)約蒸汽1萬噸,降本增效效果明顯。
“你看這爐膛,短火焰、齊火苗,火焰呈藍(lán)白色,說明爐子燒得好。”10月15日8時,在延遲焦化裝置現(xiàn)場,技術(shù)組長李華指導(dǎo)徒弟李佳懿查看節(jié)能措施的收效情況。隨后,他們將各項數(shù)據(jù)傳給工藝組,當(dāng)天的節(jié)能減排分析工作便開始了。
提升員工技能是優(yōu)化生產(chǎn)操作的關(guān)鍵因素,煉油廠建立了員工技能培養(yǎng)體系,面向全員分層次、遞進(jìn)式開展培訓(xùn)。通過對標(biāo)和現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析,技術(shù)人員提出了優(yōu)化加熱爐注汽配比、調(diào)整爐內(nèi)氧含量及排煙溫度等操作方案。隨后,分批次對崗位員工講授調(diào)節(jié)重點和注意事項。
目前,加熱爐平穩(wěn)運行394天,出口溫度波動范圍不超過±1攝氏度,瓦斯消耗量控制在2600標(biāo)準(zhǔn)立方米/每小時,同比節(jié)約400標(biāo)準(zhǔn)立方米/每小時。
“主風(fēng)機(jī)煙機(jī)振值偏高,要實時關(guān)注。”重油催化二車間工藝主任王恒看到DCS系統(tǒng)上的指標(biāo),叮囑操作人員。一個指標(biāo)的微小波動,都會引起生產(chǎn)管理人員的重視。不僅如此,他們每天還要對前一天的各項技經(jīng)指標(biāo)匯總分析。
對標(biāo)工作,對的是數(shù)據(jù),比的是管理水平。根據(jù)汽油調(diào)和出廠情況,煉油廠科學(xué)研判裝置最佳效益路線,努力提高高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量。
他們以調(diào)整延遲焦化裝置和加氫裂化裝置負(fù)荷為手段,平衡蠟渣油產(chǎn)出;做好汽油蒸汽壓和干點指標(biāo)控制,通過調(diào)控反應(yīng)溫度、再生溫度和催化劑活性,優(yōu)化分餾塔和穩(wěn)定塔操作等,使航煤、高標(biāo)號汽油等7種高效產(chǎn)品的收率保持在92%以上。
經(jīng)過努力,1至9月份,大慶石化生產(chǎn)汽油134.86萬噸,同比增加38.63萬噸,創(chuàng)歷史最高水平;柴汽比達(dá)到0.52,同比降低0.35,控制柴汽比手段取得新突破。